解放思想——中厚板厂持续发展的动力源泉

作者:柳翠云    来源:   点击数:


1—7月份,中厚板厂品种、质量、成材率、增收节支等技术经济指标均实现大幅度提升,实现稳产顺产优质高产高效,双高产品比例达到97.9%以上,拳头产品比例创出平均每年递增10%的高速度。增收节支计划2664万元,实际完成3630万元,超计划966万元,吨钢成本降低10.73元/吨,降低总成本723万元。

开拓思路推进精细化管理

总公司解放思想研讨班后,中厚板厂领导班子对自身工作思路进行了认真思考,充分认识成材率是提高产品效益贡献率的关键,“多轧一块钢,就能为总公司效益增长多做一份贡献”,这是所有中厚板厂干部职工的共识,也是他们克服困难、忘我拼搏的精神力量。

为了让每一块坯料轧出金子般的价值,让有限的坯料创造更多的经济效益,该厂党委发动全厂职工对构成和影响成材率的各种因素一一“过筛子”,对生产工艺的各个环节进行跟踪分析,经过深入调查,发现船板坯料轧制后,部分钢板头尾剪切完成后还有500mm左右的余量。如果把这个余量缩短,就会创造几千元、上万元,甚至几十万元的利润!厂里立即成立减坯料攻关组,并采取四步走战略,第一步,精准控制,减少钢板厚度和宽度的波动;第二步,降低金属料消耗,即在生产同一规格的产品时,减少原有坯子的规格,节约原料;第三步,逐步扩大减坯子范围,从开始时的一个品种,逐步扩大到其它生产品种;第四步,将日常成材率措施落实到全流程岗位和个人。各作业区积极行动,轧机前后、矫直机前后、翻板机后实物抽测密度加大,尺寸控制精度提高。技术科研科组织专业人员深入现场加强服务,帮助各岗位提高精准水平。生产计划科从细化计划管理入手,狠抓生产节奏控制,做到稳产顺行高产。设备系统以保顺稳为重点狠抓点检和预知维护,成材率在四步措施的严密执行下逐月提高。

如果说提高成材率是增效益和降成本的大头,那么每小时多轧1块钢同样是增效益的关键。为实现“小时多轧一块钢”目标,从今年二季度开始,该厂不断优化生产计划、生产组织和生产工艺,成立了由生产科牵头,技术科研究、各生产作业区轧钢班组参加的攻关组,细化了每小时多轧1块钢的工作方案,对影响轧制节奏的各个因素进行深入分析,有针对性地制订改进措施,即根据不同品种规格的轧制方式以及不同品种的在炉时间,从细化生产作业计划入手,对不同品种规格进行科学合理搭配,减少更换品种、更换规格及倒炉后的待温时间,实测每对轧钢和推床操作人员的轧制方式和时间,从中摸索提高机时块数的最佳方法。同时根据目前的品种规格,选择性能指标适合的品种,在不影响产品性能的前提下,优化轧制方式,减少待温间隙,逐步摸索出具有推广价值的操作方法。目前,攻关组对厂里所有品种的待温倍数、终轧温度及在炉时间等数据进行了统计,总结了甲、乙轧钢班的操作方法并进行推广。针对部分薄规格品种,对原来一轧一待或两待一轧的控轧控温方法进行优化,大大提高了生产节奏,生产水平不断实现新突破。

做足产品结构大文章

今年以来,总公司产品结构得到进一步优化,这其中也有中厚板厂的一份贡献。从年初开始,该厂紧跟总公司产品结构调整步伐,坚持以市场为导向,在确保产品产量和质量的同时,重点强化产品结构。随着近几年钢材市场需求的不断变化,中板行业竞争进一步加剧,北京地区压产400万吨对该厂生产提出了更高要求。在巨大的压力和挑战面前,如何既确保产能不降低,又克服各种困难多生产高附加值产品,同时不断开发新产品,为未来储备技术和产品资源。针对品种越来越多、规格越来越复杂、产品生产难度越来越大的实际,该厂从转变职工思维方式抓起,牢固树立质量意识、品种意识,在竞争中求生存。在稳定和确保船板生产的同时,注重强化市场导向管理,在总公司生产、技术、销售等单位的大力协助下,品种开发工作取得显著成效。

本新闻共3页,当前在第2页  1  2  3