首钢长钢H型钢厂降本一千五百余万元

作者:魏建波    来源:   点击数:

2011年,首钢长钢H型钢厂以“降本、提质、增效”为中心,克服市场不利、限电、待坯等诸多不利因素,强管理、堵漏洞、降成本、提指标,确保了产品规格品种兑现和挖潜增效的各项经济技术指标稳步提升,H型钢产量达55万吨,超计划累计完成降本1546万元。

在生产组织上,该厂生产计划以销售需求为导向,科学组织生产,及时调整生产顺序,优化异型坯组织,实现坯料利用最大化、轧辊消耗最小化、生产可持续性;在指标提升方面,该厂以成材率为抓手,采取提高规格坯料的共用性,精心调整轧钢数据,稳定产品负差率,提高生产技能和生产监控力度,降低废品,优化轧钢温度控制,降低氧化烧损和坯料消耗等措施。去年H型钢的产品平均成材率、合格率、定尺率分别达到了98.2%、99.2%、98.6%,分别比2010年提高了0.56、0.19、1.1个百分点。其中,去年平均成材率比年计划高出了0.3个百分点,多创效益600万元。

为最大限度降低生产成本,该厂实施了一系列挖潜增效措施。积极运用新技术,采用轧辊堆焊技术及表面激光强化技术,增加轧辊使用次数,提高万能轧机立辊辊径,减少立辊断辊几率。提高轧辊装配水平,强化生产监控,轧辊消耗降本100余万元;科学合理组织生产,严格执行各项用电制度,积极采取避峰用电措施,吨钢电力成本降低0.8元,实现电力降本40余万元;重点推进设备改造和设备国产化,水泵节能改造,冷热锯轮毂、万能轧机轴承压板等进口设备实现国产化,创效400余万元。目前,已实现国产化的备件有100余项。